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RMPCT先进控制系统
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长岭炼化公司的先进控制

长岭炼化公司在参加中石化集团公司推广应用美国HONEYWELL公司RMPCT技术进行装置的先进控制以来,先后完成了1#常减压、1#催化裂化装置RMPCT(鲁棒多变量预估控制技术)先进控制,取得了很好的效果。

1#常减压RMPCT先进控制项目

一、完成的主要工作:

  1. 实现DCS与控制上位机的实时数据通讯及相应的数据处理;
  2. 在控制上位机上的Windows NT 环境下建立PHD数据平台;
  3. 在控制上位机上的Windows NT 环境安装APCDE软件;
  4. 建立常减压装置先进控制的MVs、DVs、CVs PHD点
  5. 应用Toolkit 分馏塔工具软件包、实现了初馏塔、常压塔、减压塔的在线工艺计算;
  6. 完成工艺计算参数整定,用鲁棒PID软件对要投用的重要控制回路进行PID参数整定;
  7. 完成常减压装置阶跃测试,收集测试数据;
  8. 完成常减压装置MVs、DVs、CVs 的RMPCT控制器模型辩识;
  9. 利用模型建立了三个鲁棒多变量预估控制器(初馏塔、常压塔鲁棒多变量预估控制器、减压塔鲁棒多变量预估控制器和初馏塔、常压塔、减压塔非线性液位控制器);
  10. 利用VC++编程实现了常压炉、减压炉的四路分支温度平衡控制和化验数据校正;
  11. 在DCS上完成了先进控制的操作站和控制站组态,实现了相关的安全保障措施;
  12. 根据试投用效果对模型和控制器参数作适当调整;

二、投用效果:

  1. 常压炉和减压炉各支路温差明显减小,在处理量和出口温度不变的情况下常压炉炉膛温度下降近20℃, 减压炉炉膛温度下降超过20℃,实现了节能的降耗目的;
  2. 初馏塔、常压塔、减压塔塔底液位波动明显减小,减少了对后续操作的波动,实现了平稳操作;
  3. 实现了自动提降量;
  4. 实现产品质量指标在线计算和化验数据校正,克服了化验数据滞后的弊端从而实现产品质量指标优化控制;
  5. 采用RMPCT技术实现1#常减压装置先进控制后预测可以年创效益在400万元以上;
  6. 减轻了操作工的劳动强度,得到了他们的认可和喜爱。

2#重油催化装置RMPCT先进控制项目

一、反应再生系统实现了如下目标:
1. 提高装置的掺渣比
2. 提高目的产品的产率
(1) 液化汽产率最大或
(2) 汽油产率最大或
(3) 柴油产率最大或
(4) 轻质油产率最大

二、分馏系统实现了如下目标:
1. 粗汽油干点的控制
2. 轻柴油90%点、闪点、凝固点的控制
3. 最大限度地提高目的产品收率以提高装置效益
4. 稳定操作
5. 节能

三、吸收稳定系统实现如下目标:
1. 控制干气纯度
2. 控制液态烃中C2、C5含量
3. 控制稳定汽油蒸汽压
4. 控制稳定汽油10%点

 

   
 
 
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